近日,大連特鋼制品公司帶鋸熱處理生產線升級改造項目順利熱試車,經淬火回火后的帶鋸盤帶成功生產下線。
大連特鋼制品公司原有的帶鋸熱處理生產線,存在爐體溫差大,受設備限制回火工藝時間較短,回火不充分,導致帶鋸硬度不均、性能波動大的產品問題。經過對帶鋸市場主流生產廠家的考察學習,根據特鋼制品公司帶鋸生產過程的工藝要求,結合與專業熱處理爐制造商的溝通交流,制定并實施了帶鋸熱處理生產線升級改造項目。經過一個多月的緊張安裝,多次工藝調試及校驗,第一盤熱處理后的帶鋸成功下線,經性能檢驗,產品實物標準達到工藝設定要求,在多頻次的跟蹤檢驗后,帶鋸產品穩定性保持良好,齒尖溫度差可控制在±5HV范圍之內。
通過本次的帶鋸熱處理線升級改造,一是可以改善帶鋸產品齒部硬度差較大的問題,提升帶鋸背材的疲勞性能指數,從而提高帶鋸條的使用壽命,鋸切面積提升20%以上,極大增加公司帶鋸產品的市場競爭力;二是產線產能得到充分提升,新升級的帶鋸熱處理線產能將達到原有產線的2倍,為公司的規模化發展奠定基石;三是升級改造后的帶鋸熱處理生產線氮氣消耗量可降低60%,降本節支效應明顯,年度降本金額達到12萬元以上。
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